本網(wǎng)訊 華電能源富拉爾基發(fā)電廠全面創(chuàng)新燃料管理,構(gòu)建“大燃料”管理格局,形成了科學(xué)規(guī)范的燃料全過程管理機(jī)制。
精細(xì)管理,完善管理架構(gòu)。該廠將原有的燃料管理部門及生產(chǎn)單位整合為供應(yīng)、質(zhì)檢、儲運(yùn)三個部門,實(shí)現(xiàn)集約管理。編制了《燃料全過程管理》流程和標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了燃料從采購到使用的整個過程工作,各生產(chǎn)單位根據(jù)執(zhí)行《燃料全過程管理》過程中出現(xiàn)的問題逐步完善。將科技項(xiàng)目“燃料優(yōu)化管理系統(tǒng)” 與“燃料全過程管理”兩個管理系統(tǒng)一并使用,有機(jī)結(jié)合,最終促進(jìn)和推動燃料管理最大作用的發(fā)揮。
嚴(yán)格把關(guān),優(yōu)化采購策略。做好煤炭計(jì)劃的編制和申報(bào)工作,根據(jù)各礦到廠價格,擇優(yōu)排定,再結(jié)合各煤礦合同兌現(xiàn)率、月度電量情況、鐵路信息以及煤炭市場情況編制月度采購計(jì)劃,履行審批流程,確保報(bào)出計(jì)劃的正確性;加強(qiáng)與礦方溝通,科學(xué)落實(shí)煤源;加強(qiáng)與鐵路部門溝通,協(xié)調(diào)其按“準(zhǔn)時制”協(xié)議約定,作好運(yùn)力安排;密切跟蹤煤炭實(shí)際到廠情況,出現(xiàn)偏差,及時查找原因,溝通解決;加快入廠驗(yàn)收速度,做到車車采樣,批批化驗(yàn),避免人為因素的干擾,有效提高了采樣的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性。
通力協(xié)作,提高接卸效率。燃料調(diào)度及時和鐵路站調(diào)溝通,根據(jù)行車計(jì)劃編制作業(yè)計(jì)劃。針對66節(jié)以上的列車,采用長大列車接車方式,在車進(jìn)入站場后,牽出一部分作為預(yù)先解列,減少站場行車壓力,節(jié)約倒、調(diào)車時間。對于用翻車機(jī)接卸的煤車,將列車按照引導(dǎo)方式接入二站場,在廠內(nèi)解列,減少倒、調(diào)車行測距離。翻車機(jī)人員采取雙側(cè)翻車、無縫隙交接班制度,做到“換班機(jī)不停”;檢修人員充分利用機(jī)車送空帶重的間隙,及時進(jìn)行消缺和搶修工作,確保安全高效接卸。日前翻車率達(dá)到63%。
精細(xì)摻配,做好“適口”糧。充分利用燃料優(yōu)化管理系統(tǒng),根據(jù)目前輸煤設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行兩種煤的混配,計(jì)算出任意兩種煤混配后單位熱值的煤價,經(jīng)過比對和存煤置換的實(shí)際情況,選擇出最佳的優(yōu)化方案以及鍋爐上煤方案,實(shí)現(xiàn)減少鍋爐單位負(fù)荷所支出的燃料費(fèi)用,降低單位熱值的煤價。強(qiáng)煤場置換工作,做好取舊存新,減少煤炭的儲損,實(shí)行煤炭廠內(nèi)“提質(zhì)”,獲得煤炭“溢效”。